专业,专注,品质
锐意进取 客户至上
轻合金公司模具制修车间以“安全生产月”活动为契机,以开展群众性竞赛活动为着力点,组织青年骨干成立技术攻关小组,通过技术攻关破解进口易普森淬火炉、回火炉的工艺控制难题,取得了良好效果。
该车间紧密结合国外进口设备和人才储备的双重优势,以充分发挥模具钢热处理特性达到最佳质量为目标,从规划设计、操作组织到设备选型安装进行深入研讨论证,通过开展翻译外文资料、研究工艺曲线、组织化验分析等工作,解决了设备工艺控制难题。在对淬火温度、淬火压力和保温方式等工艺参数的大胆改革后,该车间热处理一炉模具的工艺时间由由45h降为33h,耗电量从1200KWh降至1000KWh,热处理硬度达到46-50HRC的最优工艺硬度,每月节省成本万余元,并为公司公司开发高技术含量模具开辟了新工艺路径。
面对激烈的市场竞争,该公司立足于提升企业综合竞争能力和自主创新能力,在积极开展技术攻关的同时,将QC成果发布、节支降耗、创先争优、劳动竞赛、“五小”活动与之形成互补、整合。按照该公司生产经营目标,坚持“小、实、新、活”的原则,从工作中的疑点难点问题着手,避免“大、空、虚”,从而对改进设备安全质量、降低消耗、提高经济效益起到了积极的促进作用。图为淬火出炉后的工件。
(责任编辑:小文)